💡 針對其進水負荷波動大、出水要求高等特點,在規(guī)模240 m³/d的中試裝置上開展了高效沉淀池智能加藥控制管理系統(tǒng)研究,開發(fā)了基于離散模型的多參數(shù)耦合PID控制策略,實現(xiàn)除磷藥劑投加的精細化調控與管理;
💡 在規(guī)模4.5萬m³/d的實際生產線開展應用,出水TP穩(wěn)定低于0.30 mg/L,當目標值為0.14 mg/L時,出水正磷酸鹽濃度平均為(0.13±0.02)mg/L,除磷藥劑投加量節(jié)省27%。
引用本文:張璐晶,郭媛媛,龐洪濤,等. 再生水廠高效沉淀池智能化控制管理的應用研究[J]. 給水排水,2024,50(5):135-140.
本文基于高效沉淀池的運行特點,在處理規(guī)模240 m³/d的中試系統(tǒng)建立了化學除磷加藥控制系統(tǒng),開發(fā)了基于離散模型的多參數(shù)耦合PID控制策略,并在處理規(guī)模4.5×104 m³/d的再生水廠高效沉淀池生產線開展應用研究。該系統(tǒng)經130 d穩(wěn)定運行后,對高效沉淀池出水正磷酸鹽實現(xiàn)穩(wěn)定、精確控制,當目標值為0.14 mg/L時,正磷濃度平均為(0.13±0.02) mg/L,出水TP穩(wěn)定達標,節(jié)省除磷藥劑投加量27%。
01
材料與方法
1.1 再生水廠概況
北京某再生水廠處理規(guī)模18萬m³/d,出水執(zhí)行北京市《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(DB 11/890-2012)中的B標準,其中TP≤0.3 mg/L,處理工藝如圖1所示。生化單元采用多級AO分段進水工藝,經高效沉淀池進行化學除磷,后續(xù)進入超濾進一步去除SS、COD等污染物,最終經紫外消毒后排放。
圖1 再生水廠工藝流程
該廠高效沉淀池共分4個平行系列,單系列設計處理量4.5萬m³/d,其中混合區(qū)停留時間為3 min,絮凝區(qū)停留時間為9 min,斜管區(qū)表面負荷為15.98 m³/(m2·h),混凝劑采用鋁鐵復合型除磷劑,絮凝劑采用聚丙烯酰胺PAM。原廠根據(jù)進水流量人工調整混凝劑投加量。本文所述生產性應用在高效沉淀池單系列中進行。
1.2 中試裝置概況
中試裝置日處理規(guī)模240 m³/d,如圖2所示,其中混合區(qū)停留時間1.5 min,絮凝區(qū)停留時間10 min,斜管區(qū)表面負荷16 m³/(m2·h),混凝劑投加量為1.2 L/h。
圖2 中試裝置
1.2 進水水質
該廠收集處理生活污水,高效沉淀池中試裝置及生產線進水均來自生化單元的出水,其主要進水指標如表1所示。高效沉淀池進水TP和正磷酸鹽均值分別為(1.65±0.82) mg/L和(1.32±0.53) mg/L,正磷酸鹽占總磷比例約為80%。
表1 試驗期間進水水質
1.3 分析與評價方法
在試驗過程中,定期對高效沉淀池生產線及中試的進、出水進行取樣測定SS、TP和正磷酸鹽。其中,高效沉淀池進、出水SS指標采用重量法(GB 11901-89)檢測;TP、正磷酸鹽采用鉬酸銨分光光度法(GBT 11893-89)檢測。
高效沉淀池出水的濾過性能測試方法如下:使用純凈水浸潤由量筒、漏斗、特定濾紙(直徑185mm的“5C”濾紙,標準JIS P3801)組成的過濾裝置,然后取100mL待測樣品倒入該裝置,記錄5 min內過濾體積。
根據(jù)式(1)對該系統(tǒng)的節(jié)藥效果進行評價。
式中 q0——在試驗期間,高效沉淀池的平行系列混凝劑恒定投加量均值;
q1——在試驗期間,應用控制系統(tǒng)的運行系列的混凝劑投加量均值。
根據(jù)式(2)對該系統(tǒng)的控制精度進行評價。
式中 Ceff——在該工況下,系統(tǒng)出水正磷酸鹽濃度的平均值;
S——在該工況下,系統(tǒng)出水正磷酸鹽濃度的標準偏差;
X——在該工況下,系統(tǒng)的控制精度。
02
控制策略
高效沉淀池智能加藥控制系統(tǒng)由智能控制模塊、正磷酸鹽在線監(jiān)測模塊及除磷藥劑投加設備組成,其配置如表2所示。其中,智能控制模塊主要由智能控制器、綜合數(shù)據(jù)處理單元、工業(yè)平板電腦等設備組成。正磷酸鹽在線監(jiān)測儀表測量原理為磷釩鉬黃(VMP)分光光度法,磷酸鹽與鉬酸銨在酸性條件下生成磷鉬黃雜多酸,其與含氧酸鹽反應后生成三元雜多酸,于385nm 波長處對其進行分光測量,得到水中的磷含量,其測量間隔最小為5 min。
表2 高效沉淀池智能加藥控制系統(tǒng)設備
智能控制模塊收集沉淀區(qū)出水在線監(jiān)測的正磷酸鹽值,通過策略計算后輸出至加藥設備,進而實時調控混凝劑加藥流量,同時采集全廠出水TP和沉淀區(qū)泥位計監(jiān)測數(shù)據(jù),輔助控制加藥流量和排泥泵啟停,保證高效沉淀池出水TP的穩(wěn)定;同時該系統(tǒng)監(jiān)測投加設備的運行情況,對藥劑堵塞進行預警和自動處理,節(jié)省人工巡檢維護工作量。該系統(tǒng)的流程如圖3所示。
圖3 高效沉淀池智能控制管理系統(tǒng)流程
通過運行歷史數(shù)據(jù)分析,針對出水正磷酸鹽劃分為正常區(qū)間和預警區(qū)間,構建基于離散模型的PID控制算法,在正常區(qū)間段根據(jù)出水正磷酸鹽計算加藥量,在預警區(qū)間通過最大加藥量保證出水TP達標,如圖4所示。在此基礎上,針對正常區(qū)間段內的出水正磷酸鹽上升與下降過程進一步細分了控制區(qū)間,每個區(qū)間分別對應增量系數(shù),在PID計算基礎上進行相應的優(yōu)化后輸出計算結果。本系統(tǒng)結合了高效沉淀池運行優(yōu)化的關鍵控制參數(shù),采用基于離散模型的PID控制策略,通過分區(qū)分段建立自適應規(guī)則,保證控制精度和節(jié)藥效果,實現(xiàn)了單元出水穩(wěn)定的同時節(jié)省藥耗與人工成本。
圖4 控制策略
03
結果與討論
3.1 中試試驗效果
3.1.1 控制策略驗證
在高效沉淀池中試裝置上應用基于離散模型的PID的反饋策略,在90余天的運行期間通過調節(jié)比例、積分系數(shù)等控制參數(shù),并針對出水正磷酸鹽上升與下降區(qū)間分別建立控制策略,提高系統(tǒng)的控制精度。經過優(yōu)化后的控制系統(tǒng)的出水正磷酸鹽及加藥量數(shù)據(jù)如圖5所示,當出水控制目標值為0.10 mg/L時,系統(tǒng)出水正磷酸鹽濃度為(0.08±0.02) mg/L。在進水負荷大幅波動情況下(9~13 d),通過該控制策略計算輸出加藥量,可以快速使出水正磷酸鹽恢復至目標值附近,保證出水的穩(wěn)定性,減少了因反饋控制方式導致的滯后性。
圖5 中試試驗運行效果
3.1.2 絮凝劑投加量的優(yōu)化
在高效沉淀池與超濾等膜工藝相結合的深度處理工藝中,PAM的投加量關系著加載絮凝體系中可提供有效吸附位點的數(shù)量,繼而對絮體成長及濾餅層形成產生較大影響,最終影響出水TP和懸浮物濃度,且投加量過高會加快后續(xù)處理單元的膜污染。本文所述高效沉淀池生產性試驗線后續(xù)工藝為超濾,因此,在開展生產性規(guī)模示范驗證前,在中試裝置對出水的濾過性能進行了測定,以期確定絮凝劑的投加量,如圖6所示。在相同混凝劑投加的情況下,PAM在0.30 mg/L時,濾過性能較好,為生產性規(guī)模的化學除磷精確加藥系統(tǒng)運行提供了絮凝劑投加量的優(yōu)選范圍。
圖6 出水濾過性能
3.2 生產性試驗運行效果
污水中的磷按物理態(tài)可分為溶解態(tài)磷和顆粒態(tài)磷,可通過0.45 μm微孔濾膜過濾后對兩者進行區(qū)分。在生產性試驗調試運行前,通過檢測高效沉淀池進水正磷酸鹽及TP,分析其溶解性正磷酸鹽占比,可知高效沉淀池進水PO3-4-P/TP均值為(0.82±0.15) mg/L,變化范圍為0.42~0.98 mg/L,如圖7所示。PO3-4-P/TP大于0.68的占比為83.9%,這表明該工藝單元進水中溶解性正磷酸鹽占比較高,而其他形態(tài)的磷(顆粒態(tài)、膠體態(tài))對于該單元的磷負荷貢獻較小,通過控制混凝劑與磷酸鹽的化學反應過程即可實現(xiàn)對總磷的去除目標。
圖7 高效沉淀池進水正磷酸鹽/總磷
高效沉淀池化學除磷精確控制系統(tǒng)經130余天運行,其進出水TP和正磷酸鹽濃度如圖8所示。該廠進水流量受季節(jié)影響,存在一定波動,其中超過設計規(guī)模的天數(shù)占比29.5%;由于生物除磷過程受進水C/N、污泥齡等運行因素影響,二沉池出水(即高效沉淀池進水)TP濃度的波動范圍較大,為0.24~1.48 mg/L。在連續(xù)運行期間,當出水正磷酸鹽控制目標為0.14 mg/L時,被控系列的出水正磷酸鹽為(0.13±0.02)mg/L,控制精確度為15.4%,系統(tǒng)的正磷酸鹽去除率平均為86.36%;高效沉淀池被控系列的出水TP平均為(0.14±0.07) mg/L,穩(wěn)定低于0.30 mg/L的出水標準。在進水動態(tài)波動的情況下,通過基于離散模型的多參數(shù)耦合PID反饋控制策略的實施,系統(tǒng)實現(xiàn)了對高效沉淀池混凝劑投加量、排泥等關鍵參數(shù)的精確調控,最終實現(xiàn)了該工藝單元良好的化學除磷效果。
圖8 高效沉淀池進出水TP和正磷酸鹽
3.3 經濟性評價
該系統(tǒng)的加藥量與平行系列的人工投藥量對比如圖9所示,平行系列根據(jù)人工經驗進行投加量的調整,存在一定滯后性,且為了保證滿足嚴格的排放標準,投加量較高。根據(jù)式(1)計算,在運行期間除磷藥劑的投加量平均減少27%。另外,在混凝劑投加設備的運行過程中,除磷劑易造成隔膜計量泵的堵塞(圖中加藥量降為0 L/h),導致加藥中斷;通過系統(tǒng)對投加設備流量異常狀態(tài)的檢測,可對該情況進行自動識別并進行高頻率沖洗,實現(xiàn)加藥設備故障的自動解決,進而減少了運維工作量,保證了系統(tǒng)的正常運行;谏a性驗證的良好效果,該廠正在進行全廠高效沉淀池智能化控制系統(tǒng)的升級改造。
圖9 控制系列與平行系列的加藥量對比
04
結論
針對城市再生水廠的高效沉淀池進水負荷波動大、化學除磷藥耗高等問題,通過中試研究開發(fā)了基于離散模型的多參數(shù)耦合PID控制策略,并在處理規(guī)模4.5萬m³/d的生產線實際應用,為該廠的全廠加藥系統(tǒng)(18×104 m³/d)改造奠定基礎。通過130余天的連續(xù)運行,當出水正磷酸鹽目標值為0.14 mg/L時,系統(tǒng)實際出水正磷酸鹽為(0.13±0.02) mg/L,出水TP穩(wěn)定小于0.3mg/L。與平行系列相比,應用該控制系統(tǒng)的生產線中,除磷藥劑投加量減少27%,有效實現(xiàn)了化學藥劑節(jié);同時結合設備故障識別與恢復功能,增加了系統(tǒng)穩(wěn)定性,減少了運維工作量。采用該智能控制管理系統(tǒng)預期可實現(xiàn)10萬m³/d污水處理廠每年減少碳排放量243 tCO2,具有良好的應用前景。
微信對原文有修改。原文標題:再生水廠高效沉淀池智能化控制管理的應用研究;作者:張璐晶、郭媛媛、龐洪濤、包鵬、曹效鑫、黃小林、張偉;作者單位:信開環(huán)境投資有限公司、中國社會科學院數(shù)量經濟與技術經濟研究所、天津環(huán)創(chuàng)科技發(fā)展有限公司?窃凇督o水排水》2024年第5期。